發布時間:2024年7月11日 SKF軸承
SKF軸承失效:5個常見原因與預防策略!
在軸承的世界里,雙列圓錐滾子軸承是一類功能強大的組件,被廣泛應用于汽車、鐵路貨車、工程機械等多個行業。[1]
它們的設計允許同時承受軸向和徑向載荷,從而保證了設備的穩定運行和長久壽命。
然而,即便是這樣的高性能部件,也可能由于各種原因出現故障。
今天,讓我們深入探討一次SKF雙列圓錐滾子軸承失效的案例分析,看看問題出在哪里,以及我們如何能夠避免類似情況的發生。[1]
讓我們聚焦于問題本身。
在這個案例中,一個使用在石油鉆井天車滑輪組上的雙列圓錐滾子軸承,在使用約30天后出現了異常,經過檢查發現其中一側內圈發生了斷裂。[1]
通過對軸承A側內圈保持架組件進行外觀檢查,發現了一粒剝落的滾子,其剝落處靠近內圈的小端面。[1]
而軸承的外圈、另一側內圈保持架組件以及其他滾子均完好無損。
接下來,我們對斷口進行了宏觀及微觀形貌的分析。
通過觀察可以看到,A側內圈內徑表面存在圓周方向裂紋和軸向裂紋,小端面發生迸裂,部分區域掉塊,并且有微動腐蝕的痕跡。[1]
進一步對滾道表面靠近小端面處的圓周一周剝落進行檢查,發現未剝落區域表面布滿壓坑,并存在輕微軸向壓痕。[1]
這些特征表明,剝落是從滾道表面開始,隨后在載荷作用下向內部延伸,最終導致了內圈的斷裂。[1]
是什么原因導致了這次軸承的失效呢?通過深入調查和分析,我們發現導致軸承失效的直接原因是一粒滾子被反向裝入了軸承的A側內圈。[1]
由于軸承尺寸較大且滾子錐度很小,這種異常情況在內圈裝入軸承后很難被發現。
當軸承被裝入設備后,由于內圈與主軸之間采用過盈配合,使得軸承徑向游隙變小,而在滾子反裝的位置游隙更小甚至變為負游隙,這導致該處在運轉過程中接觸應力遠大于其他位置,無法形成正常工作的油膜,很快便造成了反裝處滾子表面的剝落。[1]
面對這樣的問題,解決方案是什么呢?顯然,關鍵在于加強裝配過程的質量控制。
對于尺寸較大且結構復雜的雙列圓錐滾子軸承來說,裝配前的仔細檢查尤為重要。
需要確保每一粒滾子都按照規定的方向安裝,避免出現反向裝入的情況。
此外,提高裝配人員的技能培訓,使用更精確的檢測設備也是預防此類故障的有效手段。
通過這個案例的學習,我們不僅了解了雙列圓錐滾子軸承失效的原因和解決之道,也再次提醒我們在機械維護和裝配過程中,細節決定成敗的重要性。[1]
只有通過嚴格的質量控制和精細的操作,才能確保設備長期穩定地運行,延長使用壽命,避免不必要的損失。